谈谈锅炉除尘器停止运行后的规定是什么
1、在锅炉停炉期间,当投入油燃烧器运行后,当排烟温度降到100℃以下时,可以停止高压硅整流设备的运行。
2、当电除尘器高压硅整流设备停止运行后,收尘较、放电极振打装置应继续运行2h~3h后停止运行。
3、振打装置停止运行后,仍应继续排灰,直到灰斗排空时停止卸(输)灰系统运行。
4、电除尘器停止运行后,应对振打系统、收尘较系统、放电极系统、接地装置、电气控制控设备、上位机控制系统、电场内部积灰及烟chen连续监测系统等设备进行检查,发现缺陷及时消除.
5、烟chen连续监测系统继续投运。直到引风机停止运行后0.5h可停止烟chen连续监测系统的运行。 5、停止悬吊放电极绝缘子室、放电极振打瓷轴室及灰斗加热装置的运行。
6、锅炉事故灭火后,应立即停止电除尘器运行。
锅炉除尘器滤袋材质分类与清灰方式介绍。由于锅炉除尘器的运行、故障及异常诊断均采用自动化监控管理,使其操作管理较简便。所以,在燃煤锅炉上应用除尘器>锅炉除尘器来净化烟气,在技术上是成熟的,在经济上是可行的。我们相信,小型锅炉布袋除尘器,只要针对锅炉烟气的具体条件采用适应的设备部件、运行方法和设计,对除尘器的制造质量严格要求,加强日常的维护管理,锅炉应用除尘器>锅炉除尘器肯定能取得良好效果。
它除尘效率高,一次性投资省,生物质布袋锅炉除尘器,设备占地小(相对于四电场以上静电除尘器),运行成本及排污收费低。尤其是近年来,由于制造技术的发展,布袋的腐蚀、磨损等问题都得到了有效地解决,为锅炉除尘器的应用提供了有力保证。我国**对环境保护要求的日趋严格,促使我国锅炉使用锅炉除尘器逐渐增多。目前世界上一些工业发达国家在燃煤锅炉除尘方面应用锅炉除尘器是相当多的。他们解决了锅炉除尘器出现在锅炉上的一些问题,所以锅炉除尘器将会成为一项成熟的技术而推广。通过工程实践,火力发电厂锅炉尾部烟气处理采用布袋除尘器是完全可行的,国外锅炉上使用锅炉除尘器已是相当普遍了,除尘布袋的使用寿命也很长,一般都**过2a,有的甚至达到6a以上。
锅炉除尘器清灰方式滤袋上积灰清除方式有人工敲打、机械振打和气体喷吹三种。
人工敲打是生产率低、劳动强度高、工作条件差的一种清灰方式;
机械振打滤袋损坏率高,更换和检修工作量大;
气体喷吹分两种,一种是脉冲喷吹,另一种是气体反吹,这两种方法效果都较好,工作率也稳定,滤袋寿命长,维修工作量也小。
滤锅炉除尘器的工作性能具有较好的工作性能,其除尘效率可达99%,有效捕集尘粒大于0.3微米(μm)。但烟气阻力较大,约为1000帕(Pa),需要引风机有较大的风压,布袋锅炉除尘器,致使这种锅炉除尘器的应用受到一定的限制。
目前,布袋锅炉除尘器价格,锅炉除尘器所用滤袋材质有涤纶、尼龙、聚bing烯、bing烯纤维、玻璃纤维、聚酰胺纤维。
1、锅炉除尘器中涤纶耐热温度可达135℃,但耐碱性差;
2、尼龙耐热温度为100—110℃,强度较高;
3、聚bing烯耐热温度为100℃左右,能耐酸碱腐蚀,
4、bing烯纤维耐热温度为145℃,耐酸等化学性能好;
5、玻璃纤维耐热温度为250℃,耐酸性好,耐碱性差;
6、聚酰胺耐温滤袋可耐220℃温,耐酸耐碱性能好。
谈谈锅炉除尘器改造后怎么样
(1)改造后的粉尘排放量比改造前减少了86%。
锅炉除尘器改造后的投运作用:锅炉除尘器改造前除尘器出口粉尘排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除尘器出口粉尘排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2号炉粉尘排放量减少了86%,每年可减少粉尘排放量2700吨。
(2)翻滚较板电除尘器改造增加了后续脱硫设备的可靠性,减少作业阻力。
在翻滚较板电除尘器投运的一个月以来,由于除尘器功率的跋涉,进入脱硫系统的粉尘量减少,没有发生过改造前常发生的脱硫烟气换热器堵塞的现象,由于消除了堵塞现象,使脱硫系统作业阻力均匀减少220Pa,累计每年可节省电耗110万kWh。
(3)翻滚较板电除尘新技术的运用,使除尘系统比传统电除尘技术节能33%,节能作用抵达国内领xian水平。
锅炉除尘器改造仅把正本的*4电场改造成为翻滚较板电场,就完成了出口粉尘小于50mg/Nm3的预订方针,假如用传统电除尘技术改造,那么需要在正本除尘器的基础上增加两个电场。在对等功用下,翻滚较板电除尘器系统比传统电除尘技术节能33%,每年可节省用电438万kWh。